| 如果将冶炼碳钢的平均脱C量由0.669%降为0.45%,则可带来以下显著的经济效益:
A.提高生产率:
△T。=(52K0.669+9.67)一(52xo,45+9。6)=11.4(min)
由碳钢分析仪器检测可知,目前的平均冶炼周期T二245.5min,则可提高生产率:11.4/245.5*100%=4.64%
B.提高炉龄:
炉墙的侵蚀主要是在熔清到出炉(T。+Tt)这段熔池温度较高的时间内,由碳钢化验仪器分析可知:
T。+Tr=109.6min,如果氧化时间能缩短11.4min(假定在T。+Tr内炉墙的侵蚀速度相等),则可估算炉墙寿命提高:11.4/109.6*100%=10.40%
同时由于平均脱C量降低,减少了氧化期烟气对炉盖的冲刷,对提高炉盖寿命也有好处。
C.降低能耗:
通过降低脱C量,从而减少02使用量,对于缓减氧气02,可保持较高的02压力,使吹02脱C时VoZ增大,从而V。增大,可进一步缩短氧化时间。氧化时间缩短,从而压缩了冶炼周期,对降低电耗,尤其是合金钢分析仪电极消耗也有一定作用。
D.脱C、去P是碳素钢冶炼的重要任务;而脱C是影响碳素钢冶炼的主要原因。
E.通过加强对炉料的管理,控制好熔清碳,从而将脱C量控制在0.45%,可增产4,64%,提高炉墙寿命10.40%,并能起到降低冶炼消耗的作用。
南京同普分析仪器制造有限公司中心实验室:
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